厭氧生物膜法處理聚酯高濃度廢水
廢水由反應器底部的8根布水管均勻進水,當廢水流經生物膜懸浮性載體時,有機物得以厭氧降解,并連續不斷產生沼氣供火炬持續燃燒。在反應器內,微生物以固著形態生長,不易隨水流失,泥齡長,產泥率較低,出水懸浮物少,幾乎不用排泥。該反應器有效體積約為900m3,頂部有倒圓錐形的三相分離器,產生的沼氣由頂部通氣管直通火炬。
該分離器內置斜板裝置,60°傾角,當厭氧反應器內有少量污泥隨水流出時,可在此進行沉淀收集后重新打回厭氧塔,這樣可以延長污泥在塔內的停留時間,增加污泥量,最終提高厭氧塔的處理能力和效率。
厭氧反應器的菌種馴化
按外方要求,需進口專用于聚酯廢水厭氧處理的污泥,這樣將耗資數百萬美元,最后是利用城市污水處理廠污泥消化池中的污泥進行接種馴化的,經過3個月的培養,接種成功,火炬持續燃燒甲烷氣體,厭氧塔的處理情況逐漸穩定,并且處理效率達到70%~80%。
生物膜厭氧工藝的穩定運行數據分析
由于PET生產尚未達到滿負荷,僅年產5×104t,所以高濃度廢水流量小于設計量。選取1999年8、9月份(氣溫較高時節)和1999年12月、2000年1月份(氣溫較低時節)的幾組處理數據進行具體分析,探討生物膜法運行的一些特點。
由于生產上排放廢水量尚未達到廢水站的設計水量,所以實際的HRT=13~17d,停留時間延長,能有利于微生物更充分地降解有機物,提高處理率,使厭氧出口COD充分降低以減輕好氧系統的負擔。當然在設計時也并非HRT越大越好,因為會相應增加基建成本,增大反應器體積和占地面積。
對厭氧處理的影響
一般認為厭氧反應最佳pH=6.8~7.2。實際運行中發現厭氧出口的pH明顯超出此范圍,8月平均pH=7.64,9月pH=7.48,12月pH=7.45,1月pH=7.44,表明厭氧塔內呈微堿性狀態。當通過人為控制使pH略有降低,但仍在7.0左右,出口COD反而有所上升,當pH重新調高時,出口COD隨之下降。堿性狀態能抑制有機酸的過分積累,增加緩沖能力,促進甲烷菌的生長。
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